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1 ·前 言 东露天矿选煤厂1#、3# 原煤仓为钢筋混凝土结构,上部为钢结构,全高79.4 m,单仓设计储煤量为50 000 t,内径45 m,仓壁厚为0.55 m,为无粘结预应力,是目前国内单仓储煤量最大的筒仓。仓壁从-11 ~ 29.2 m 采用液压柔性滑模施工,滑升高度40.2 m。该工程为典型的“高、大、难、险”工程,煤仓直径大,高度高,单仓柔性滑模易偏斜、易扭转,仓壁施工难度大,安全风险大。 2 ·问题的提出 《滑动模板工程技术规范》(GB50113-2005)中对滑模施工工程混凝土结构的允许偏差的规定见表1。 在1# 原煤仓滑模施工高度12.4 m 时,对滑模施工记录及滑模观测记录进行统计,统计情况见表2。 根据《滑动模板工程技术规范》要求,对1# 原煤筒仓滑模施工质量调查表进行统计分析见表3。 根据质量问题统计表,制作排列图见图1。 经过以上调查,由排列图(图1)可以看出,在影响筒仓滑模施工质量的因素中,垂直度及扭转偏差出现的频率较高,占到75%,是影响筒仓滑模施工质量的主要问题,需要对两者采取有效的措施进行控制。 3· 原因分析 经过认真讨论和现场观察、分析影响筒仓滑模施工垂直度及扭转偏差的原因,发现人员技术不到位、千斤顶漏油、堵塞、模板周转次数多、材料堆放不均匀、刮风影响、限位标高、漏测、混凝土浇筑顺序不合理、技术交底不到位、提升架抗扭刚度不够、油路布置不合理等都能不同程度的影响。经过现场测试发现提升架抗扭刚度不够、油路布置不合理是主要问题。 4· 现场改进 针对提升架抗扭刚度不够、油路布置不合理的问题,通过现场研究进行了更改: 1)对各扶壁柱处的3 个提升“开”字架进行加固,在提升架上、下横梁之间用Φ20 钢筋将相邻两个提升架交叉焊接成整体,组合成桁架形式,提高滑模平台的整体刚性,保证滑模平台与筒仓整体的稳定性(见图2)。 2) 每隔8 个提升架设置一组抗扭爬杆和千斤顶(见图3)。对滑模平台增加抗扭爬杆和千斤顶,沿仓壁每隔8 个提升架设置一组抗扭爬杆和千斤顶,千斤顶呈三角形布置,待千斤顶滑过爬杆后用Φ25钢筋交圈将爬杆焊接连成整体,钢筋上下间距为500 mm。 3)增加一个液压控制台。为了使平台对称平衡,在滑模平台上增加一个液压控制台,与原液压控制台对称布置,并对油路进行重新布置,将原来由一个液压站控制的8 个油路改为由2 个液压站控制,每个液压站控制4 个油路,油管长度相等,每个油路能单独开启或关闭。滑升时2 个液压站采取联控,以保证千斤顶顶升同步。 4)在爬杆上统一增加限位卡(见图4)。在爬杆上统一安装限位卡,限位卡在同一标高处,滑升时千斤顶全部顶升到限位卡,千斤顶爬升高度一致,从而保证滑模平台水平滑升。 5)控制油路,平台倾斜应随时发现随时调平。由滑模平台值班人员负责,在平台相对高差在20 mm以上时,将标高较低处的千斤顶多滑升一个行程,其他部位的千斤顶不动,以此来调平平台。当相对高差小于20 mm 时,可通过平衡平台上的荷载,进行调平,也可采用支承杆上的限位卡调平。每次滑升时千斤顶都升到限位,以保持滑模平台水平滑升。 5· 效果 在原煤仓实施上述对策后,对滑模施工完毕后的原煤仓进行了总体质量验收,验收结果见表4。 从表4 看出,各项验收指标均在规范允许范围内,验收一次合格率100%。
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